根據(jù)鐵路工程基樁檢測技術規(guī)程TB 10218-2008,樁長在40米以上的樁基有必要選用超聲波檢測,樁基直徑0.8m<D≤2.0m,每根樁設置三根聲測管,也就是說聲測管有必要疏通。聲測管施工環(huán)節(jié)多,不易控制,常出現(xiàn)堵管表象,使超聲波檢測無法進行。一旦樁基檢測不能順利進行,就有必要鉆芯取樣,費用較高,一同也會直接影響后續(xù)的承臺、墩身施工工期,致使影響整個工程的工期。每根聲測管在鉆孔內水下均有3~7個接頭,澆筑水下混凝土很簡略遭到混凝土及導管的撞沖,而在接頭處很簡略受損漏漿,構成堵管,這給樁基檢測帶來了極大的困難。
1 工程概略
新建盤營鐵路客專工程TJ-I標段,要作業(yè)范圍為五座特大橋梁部、墩臺、承臺、樁基礎,路基、站場,起點旅程DK0+000,結束旅程DK48+570,總長48570m。要工程量為:墩臺1454個,承臺1454個,樁基礎12753根。共安設36597根聲測管,本工程樁基檢測96%為超聲波檢測。
2 現(xiàn)場狀況查詢
對樁基聲測施工現(xiàn)場進行了多次詳細的查詢,發(fā)現(xiàn)樁基檢測時的堵管表象常常出現(xiàn),關于這一疑問進行查詢分析。
3 擬定對策
3.1施工人員按件計價,為圖利益,忽略質量。對施工人員進行批評教育,將工程質量放在位,擬定聲測管控制要害,將聲測管施工履行至責任人,擬定獎罰方法。前進施工人員的質量知道,使其思想上升到一個高度,嚴把質量關。
3.2法蘭接頭剛度缺少。通過更改成焊接接頭的方法,處置法蘭接頭剛度缺少簡略破損的疑問,通過現(xiàn)場實踐證明,在保證焊接質量的前提下,焊接接頭的聲測管堵管率明顯降低。通過變換成焊接接頭,從保證接頭焊接質量,保證焊縫連續(xù)、焊縫飽滿等方面作為要害,將焊接接頭的堵管率降低至5%。
3.3法蘭接頭密封欠好,密封膠條不緊密。關于法蘭接頭聯(lián)接不緊密的疑問,采取了聲測管內襯聚乙烯塑料管的方法,在水下混凝土初凝后拔出塑料管,抵達滿足樁基檢測的目的。
3.4澆筑水下混凝土時,導管碰擊聲測管。通過現(xiàn)場監(jiān)控,擬定聲測管控制要害及聲測管施工責任人,控制聲測管設備至混凝土施工結束后的每一個環(huán)節(jié),保證聲測管的施工質量。將聲測管施工的重要環(huán)節(jié)履行至責任人,并擬定獎罰方法,控制聲測管施工的每一個環(huán)節(jié),保證施工質量。
4 對策實施
4.1建立健全質量保證系統(tǒng),完善各項質量處理方法?
4.2擬定聲測管控制要害,現(xiàn)場履行至責任人
4.2.1擬定聲測管控制要害,控制聲測管施工各個環(huán)節(jié)。
從聲測管的進場查驗、接頭檢測,聲測管設備運送過程中的各個環(huán)節(jié),聲測管現(xiàn)場聯(lián)接、鋼筋籠吊裝、導管的設備和撤消等方面擬定控制要害和對應的施工方法,加強現(xiàn)場的監(jiān)控保證聲測管的施工質量。
4.2.2履行現(xiàn)場責任人,擬定獎罰方法。
設置聲測管專職負責人,負責人根據(jù)控制要害控制整個施工流程,需要檢查到每一個工序,一個工序檢查合格后方可進行下一道工序施工,構成現(xiàn)場監(jiān)控相片和檢查記載;擬定獎罰方法,對責任履行到位、聲測管施工監(jiān)控到位、聲測管堵管率降低的責任人進行獎勵。
4.3研討并選用新方法,前進聲測管的施工質量。
擬選用聲測管暴露地上,施工前選用內襯聚乙烯塑料管的方法,通過現(xiàn)場的多次試驗,結束取得了極好的效果,詳細操作過程如下:(1)鉆孔結束后,檢孔、下放聲測管籠、吊裝鋼筋籠操作過程與正常施工一起;(2)檢查塑料管質量:檢查壁厚、直徑、外觀質量;聚乙烯塑料管外徑 40mm、內徑35mm,塑料管底部封口;(3)聲測管設備要暴露地上,在鋼筋籠、聲測管、導管設備結束后,澆筑混凝土前,將塑料管刺進聲測管直至底部,塑料管要露作聲測管500mm以上,上部進行暫時膠帶封口,避免混凝土漿液進入;(4)正常灌注混凝土,混凝土灌注結束并初凝后拔出人工拔出塑料管,用橡膠帽封堵聲測管上口,塑料管會合處理待下次重復使用。
5 效果總結
通過現(xiàn)場的試驗對比,選用焊接接頭和內襯套管的概括的方法與正本傳統(tǒng)的方法進行對比,聲測管的堵管率由正本的10.7%降低至2.6%。聲測管內襯聚乙烯塑料管這一方案的實施,為往后的鉆孔樁樁基檢測施工供應了成功閱歷和材料。這一方案的成功實施,不但降低了本錢,節(jié)省了工期,也為往后的客專工程鉆孔樁施工作業(yè)供應了貴重的閱歷。